第102章 砸盘(1/2)

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    “行,那我先看看,一起研究下。”刘炽点了下头,接过李海青递过来的U盘,直接插到自己办公电脑上。

    四人看到刘炽操作电脑,也围了过来。

    刘炽在屏幕上连点几个,找到文件夹,点击打开。

    半分钟后,刘炽退出电脑道:“这屏幕太小了,不方便,到我实验室上看。”

    “......”

    “卧槽。”

    “靠靠靠,刘炽你这实验室高级啊。”

    “得多少钱啊。”

    “土豪啊。”

    “行了,先办正事,回头你们自己建一个不就得了。”刘炽一边打开服务集群的控制电脑一边道。

    “你说得到简单,这个要多少钱啊?”

    “也不多,上面一层有一个服务器集群一亿多,这些设备加起来十亿左右。”

    “靠...!”

    “别说了,说了闹心。”

    “!!!”

    “......”

    刘炽无奈的摇了摇头,把U盘插进USB接口,点开刚才看的文件夹。

    “你们用的是三机心?”刘炽看了几眼,皱了皱眉头问道。

    “对,三机心能很好的保证精度问题和平衡性。”

    “三机心确实是能很好的保证精度,但是,如果转轴和轴承精度不行,那反会起反作用。”刘炽把转轴位放大指着屏幕上轴承位道:“你这里精度是多少,达到你的设计要求吗?”

    “数据上是OK的。”

    “上下四个轴承都没问题?”

    “没问题。”

    刘炽看了半小时之后,有点不解的问道:“你们没有考虑过气温的作用?”

    “气温???”

    “你们不会没考虑吧?”刘炽说完又补了一句:“热胀冷缩啊,大哥?”

    “这个我们自然会考虑到,但是这个已经是我们能买到精度最高的轴承了,而且我们问了生产厂家,他们说能达到我们要求的。”陈松有点底气不足地道。

    “他们说,你就信,经过测试了没有?”

    “我们又不是你,有一个现成的实验室。”李海青一脸鄙视道。

    “说得也是。”刘炽点了点头道:“精度达不到,基本就是材料问题。”

    “机床精度主要原因,正常分为三点;1车间环境温度的变化;2电动机发热和机械运动摩擦发热。”

    “3切削热以及冷却介质的影响,造成机床各部的温升不均匀;导致机床形态精度及加工精度的变化。”

    刘炽见三人不说话,便道:“我举个例,在一台普通精度的数控铣床上加工70mm×1650mm的螺杆,上午7:30-9:00铣削的工件与下午2:00-3:30加工的工件相比,累积误差的变化可达85um。”

    “而在恒温条件下,则误差可减小至40um!”

    “再如,一台用于双端面磨削0.6~3.5mm厚的薄钢片工件的精密双端面磨床,在验收时加工200mm×25mm×1.08mm钢片工件能达到mm的尺寸精度,弯曲度在全长内小于5mm。”

    “但连续自动磨削1h后,尺寸变化范围增大到12mm,冷却液温度由开机时的17℃上升到45℃。”

    “由于磨削热的影响,导致主轴轴颈伸长,主轴前轴承间隙增大。”

    “......”

    “这么说这是没办法解决?”李海青有不甘心的问道。

    刘炽想到自己跟上面有关系,也许上面有办法,便对三人问道:“对了,你们现在用的轴承是哪个级别的?”
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